巨能特钢新轧线150方坯实施新工艺,提质降本实现双提升
发布时间:2021-02-11 作者:巨能特钢

  巨能特钢为进一步提高产品竞争力,设计新工艺利用原工艺相关轧辊、导卫等备件,降低新工艺相关备件的投入成本。经过原工艺及轧线设备能力的论证,充分利用轧线大辊径优势,增大前4架轧机变形量,减少轧制道次。同时针对原来椭圆孔设计不合理,宽度不够的问题,重新优化设计了8个椭圆孔型。

  通过半年多的生产运行,新工艺各项指标较原工艺有所提升。生产过程平稳,产品质量稳定。成材率95.98%,一次合格率99.43%,综合合格率99.997%,设备作业率最高81.65%;轴承钢低倍改善明显,较原工艺的86.9%提高12.7%;轴承钢热轧网碳改善明显,按德国标准SEP1520检验≤5.2级合格率由原工艺的87.9%提高到当前的100%合格;新工艺生产φ20-60mm规格范围各规格在线使用轧机数量较原工艺减少两架,降低了轧辊、导卫等工艺备件的储备及消耗,降低了生产成本。


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